永安这根煤气管,“接”起循环经济产业链
发布时间:2020年11月27日
工业尾气“变废为宝”成为燃料,实现资源综合利用。11月11日,在永安市西洋镇装备制造产业园区,年产10万吨固体硅酸钠项目投入试运营。一根“煤气管”,“接”起了循环经济产业链,擦亮了工业绿色发展的底色。

煤气输送管道

资源再利用,两企业“结姻”
 
年产10万吨固体硅酸钠项目占地约5亩,总投资约1.1亿元,由三明市万利东顺工贸股份有限公司投资建设,是2020年三明市重点项目。
 
在公司董事长何晓琰看来,这个项目在永安落地,算得上是“天时地利人和”。
 
何晓琰是浙江杭州人,她和公司的其他4位股东原先都在杭州,各自经营外贸、餐饮、造纸、瓷砖等生意。2017年,他们将目光投向了硅酸钠生产领域,经过大半年的前期市场调研,觉得这个行业前景不错,决定跨界试水。
 
硅酸钠俗称泡花碱,是无机硅化合物中发展最广泛的产品,有上百种用途,几乎渗透到国民经济的各个部门。它是制皂工业中最有价值的填料,还可以用于制造硅凝胶、硅胶,用作铸造工业的粘结剂等。其水溶液俗称水玻璃,在粘结剂、金属防腐蚀等方面发挥作用,还可以用于制造耐火材料、白炭黑、耐酸水泥等,并应用于纺织、皮革、食品等工业领域。
 
传统的硅酸钠制造业以煤气为燃料,需要建设燃煤锅炉和煤气发生炉。但近年来,国家对于工业炉窑的相关规定,加大了煤气发生炉的淘汰力度。由于环保要求,不少硅酸钠生产企业将燃料从煤气改为了更加清洁、高效的天然气,但也因此增加了不少生产成本。
 
那么,有什么办法可以既环保又节约成本呢?何晓琰和合伙人想到了将钢铁企业生产产生的尾气——煤气,直接买来用作固体硅酸钠生产所需的燃料。

固体硅酸钠成品

“有些钢铁企业自身就对煤气进行了循环利用,没有富余的煤气提供给我们。”何晓琰和合伙人跑了国内多家大型钢铁企业,最终在三钢集团的引荐下,对接上了可以满足他们煤气需求的永安市鼎鑫铸造有限公司,达成了合作意向。
 
鼎鑫铸造是一家从事铸铁件生产、加工的专业生产厂家,位于西洋镇,可以就近提供生产产生的煤气,而距离不过五六十公里远的永安市小陶镇,有着丰富优质的石英砂资源,可以用作硅酸钠的生产原料。依托这些优势,西洋镇“以商引商”,做好选址、用地、环评等贴心服务,让年产10万吨固体硅酸钠项目安心落了地。
 
尾气变燃料,“三废”零排放

“固体硅酸钠项目将煤气进行循环利用,转化为热能,不会造成资源浪费,还有利于环保。”西洋镇经济服务中心主任冯洪立坦言。这一项目的引进,正是西洋镇主导产业绿色转型升级的生动实践。
 
2018年底,三明市万利东顺工贸股份有限公司注册成立,与鼎鑫铸造同在一个产业园区,两家企业相距不远。
 
从鼎鑫铸造到万利东顺,连接着一根粗大的黑色管道。生产铸件产生的尾气——煤气,经过脱硫、脱硝处理后,就是从这根管道,输送至马蹄焰窑炉,作为燃料,与同时通过黄色管道进入窑炉的辅助燃料——天然气,将原料石英砂和纯碱进行加热反应,生产硅酸钠产品。
 
万利东顺的厂长夏奇楠算了一笔经济账:以一天生产70吨固体硅酸钠为例,如果全部使用天然气作燃料,成本约3万元,而以煤气为主燃料,可以节省约6000元。他说,目前试生产还不太稳定,等到步入正轨,产量上去了,燃料成本优势更加明显。
 
“我们将天然气作为辅助燃料,一方面是考虑到煤气的热值不够,一方面是为防鼎鑫铸造进行设备检修时,没办法为我们及时供应煤气。”何晓琰解释道。
 
窑炉前,工人邢绍涂通过调节阀门的开启度大小,控制煤气的输入量,从而达到调节炉内温度的目的。“最高温度一般控制在1300℃至1400℃的范围内。”邢绍涂说,这“火候”掌握得好不好,对产品的质量影响很关键。

工人在调节窑炉阀门

在窑炉出料口,只见熔融状硅酸钠经过模具压铸成型并冷却,变成了一块块略带浅蓝色的透明固体硅酸钠成品。除了冷却水循环使用,公司还投入了100多万元,安装了喷淋塔等环保设施,整个生产过程基本实现了废气、废水、固废零排放。
 
虽然投产没多久,但公司的硅酸钠产品备受青睐,仅来自小陶、沙县等三明本地区的订单,都供不应求。公司现有一条年产5万吨固体硅酸钠的生产线,还有一条生产线正在建设中,将进一步扩大产能。
 
技改“卖”煤气,节能又增收

工业尾气的再利用,不仅让万利东顺受益,也让鼎鑫铸造实现了节能环保和经济效益双赢。
 
鼎鑫铸造成立于2009年,是福建省内第一家能够对大型铸件及机械制品进行热处理的企业,同国内外多家大型知名机械企业建立长期合作关系。绿色,是公司多年来不断探索和发展的工业底色。
 
为了符合“中国制造2025”创新、绿色制造和循环经济要求,鼎鑫铸造使用熔融铁水经中频炉调质、预处理后进行浇注,成功解决了短流程工艺生产高端精密铸件技术难题,每吨铸件可节电500度,年节约电耗6000万度,降低成本约3000万元。
 
这一次,鼎鑫铸造与万利东顺“牵手联姻”,又专门进行了技改调整。公司副总经理赖霭民介绍说,公司生产产生的煤气,原来仅有5%的富余量,其余95%都进行了循环利用,主要用于高炉、烧结机、喷煤烘干、微粉烘干、铸造退火等加热,煤气能源用起来比较浪费。经过一系列技改,同时通过企业内部经济核算,每个车间安装独立气表,有效减少了浪费现象,煤气富余量提高至25%。

窑炉出料口

这些富余煤气,充分满足了万利东顺的硅酸钠生产需求。“我们一年的煤气供应量约5000万立方米,应卖尽卖,按今年市场的行情,预计可额外增收三四百万元。”赖霭民估算道。
 
西洋镇党委书记尤伟坦言,依托万利东顺和鼎鑫铸造能源“联姻”、互利共赢的方式,延伸产业链,丰富工业产品线,提升节能产业园水平。这是新形势下,西洋镇对于循环产业园区、绿色工业园区的一次有效探索和成功样板。